驗證航模的測試,在緊鑼密鼓的進行着,尤其是蔡雄飛現在的狀态,已經被這架小航模深深的吸引住了。
實在是這架航模的性能太出色了,完全超出了他的預料,
尤其是這種直升機的布局,并列雙旋翼讓飛機所有的馬力全都用到了實處,在沒有反作用力後,完全不用估計尾槳。
所以産生的效果就是,在相同的馬力下,綜合性能比普通直升機搞出30-60%。
距離交付儀式不知不覺已經過去了一個星期,在這一周的時間裡,他和蔡雄飛每天都在公司的空地上空進行航模的試飛。
蔡雄飛拿着手中的遙控器,控制着航模慢慢的降落在兩人不遠處,
飛機停穩之後,将所有電源關閉,并且控制着兩組旋翼收起。
在做完這些之後,才轉過頭看向李振華。
“試飛到今天也有半個多快一個月了,這架航模目前為止,我還沒有飛出什麼毛病,
并且一些對于飛機有很高要求的動作,在這架航模上也都能做出來,
很是靈活的一架直升機,并且在重量還大!
”
蔡雄飛說完這番話,将脖子上的遙控器摘了下來,拿着遙控器展示給他。
“就是唯一有一點,這種遙控方式對我一個飛行員來說,其實并不是那麼好,
我在一開始以為的操控方式,是和朱雀一樣的拟實操控倉,可在來了之後才知道原來是航模遙控。
這一點是我沒想到的,所以在一些動作上,用這種遙控沒有那種操控方式直觀,也沒有那種靈活。
”
就站在他對面的李振華,安靜的聽着他的叙述。
也在心中暗暗思忖着蔡雄飛說的這個問題,早先的時候,本來以為這就是一架航模,做驗證用的,
沒有必要做的那麼精細,可是現在對方提出來的這些,還真沒考慮到。
确實是有些疏忽了,還是拟實操控倉的方式,适合飛行員的操控。
“蔡上尉,這一點确實是我考慮不周,這樣,你等我兩天,我這邊的拟實操控倉是現成的,
隻要将航模做個輕微改裝,加上一些電子元件,一個用拟實操控倉操控的航模還是很好實現的。
我們在拟實操控倉弄好之後,麻煩你再測上一些重要數據,
這樣我收集到的數據才是準确的,也好為我今後的改進提供方向。
”
聽完朝着他點了點頭,他這才重新問道。
“那麼就目前階段,你和我談一談這架航模的感受吧,
有哪些你認為需要改進的地方嗎?
”
面對他的問題,蔡雄飛仔細思考起來,絞盡腦汁想着飛這架航模時候的不足之處。
“要說不足之處嘛,這我還真沒找出來,在我看來這款航模研制的很是成功,
但是我對這款直升機有些自己的見解,我和您聊一聊吧!
就是在起飛的時候,兩組旋翼在啟動時并不會那麼快速,可能在戰時,執行緊急起降任務的時候,優勢不那麼明顯,
要是能夠解決這個快速起飛問題,我感覺這款直升機會是一架無懈可擊的飛機。
”
直升機緊急起飛速度太慢?
這是由于兩組螺旋槳啟動時,先要協調兩組螺旋槳的同步性造成的,
這個并不是很難解決,造成現在這種局面的最主要原因就是航模在體型上太小了,單獨的控制系統硬件沒有辦法安裝到航模上,
在真機上,這個問題根本不會存在。
他繼續擡起頭看着蔡雄飛說道:“還有嗎?
”
“還有一點就是這款航模是不是有些太胖了,給我的感覺就是不夠苗條,當然這隻是我自己的感受。
”
聽到這他也不由轉頭看向停在一旁的航模,猛地一看,還真是有些胖了,整體的比列确實不那麼協調。
看來在機身上還是要下點功夫啊,經過蔡雄飛的提醒,好像确實沒有必要将這架飛機弄成一個胖子,
這就不由的讓他想起了科曼奇,那隐身設計的機身,也挺符合他這種布局得嘛!
想到這他就決定了下來,對于真機的機身真得改,又不是當做運輸直升機去弄的,
定位很清晰,是一款偏軍用的多用途直升機平台,那麼既然是軍用,不妨就讓他徹底一些,純粹一些。
隐身外觀的設計,在顔值上來說可是很吸睛的。
“嗯嗯,我知道了,在機身上我再多下些功夫,還有别的嗎?
”
繼續追問着,可是蔡雄飛卻對他搖着頭。
“那行,蔡上尉這兩天就先休息着,等我将這架航模的操控方式改了,麻煩你再給測測,
偉哥,你過來!
”
和蔡雄飛說完,轉頭将邊上的甯偉叫了過來。
甯偉聽着他叫的名字,那是一臉的無奈,可既然叫他了又不能不做反應。
在他這個名字上,已經和李振華掰扯了很久了,始終沒讓他改過來,所以他也就放棄了抵抗。
“偉哥,你叫上一個兄弟,帶着蔡上尉在我們這邊溜達溜達,也逛一逛我們這邊的名勝。
”
和甯偉交代了幾句,将蔡雄飛的事情安排好,而他則是讓人提着航模沖着車間就走了回去。
回到車間中一個小隔間裡,最大的汽車實驗室正在進行着青牛巴士的制造,他沒事并不會進到裡面。
這個小隔間,就是他為做一些小東西準備出來的,而裡面放着的設備,都是之前他玩表時候的,被他從鐵匠鋪二樓搬到了這邊。
回到這裡之後,并沒有馬上開始更改航模操控模式,反而是将航模放到工作台上,而他自己則是回到休息間中,躺在床上閉上了眼睛。
畢竟在之前他可是沒有想過,要将航模的操控模式弄成拟真控制艙,所以他現在完全沒有改造方案,
所以現在要的就是将改造方案弄出來,此時也是該用虛拟實驗室的時候。
進到實驗室中,揮手将一台小航模具現在了他的面前。
馬上就将航模機體進行了拆解,當拆到裡面的電子控制系統的時候,他才完全停了下來。
将之前設計的要用到真機上的,控制系統硬件也具現出來,看着兩側擺着的零件,突然有些頭疼了起來。
至于原因完全是因為,要增加的電子控制系統硬件太大了,如果不精簡的話,完全沒有方法将之裝進航模裡面。
所以首先要進行優化的就是這些硬件,好在這是航模,和真機有很大的差距,所以在運算量上沒有真機那麼大,相應的這些電子硬件也好優化。
慢慢的将這些硬件從筆記本大小,優化到了一個手機大小的成都,并且裡面的集成度很高,這也好在是用了一部分石墨烯導線,不然其中的散熱就是一個問題。
而且他還将操控系統要用的硬件也升級到了裡面,這兩部分的功能的增加,讓整個航模的電子系統增大了一圈,
其中升級的難度,無疑比重新設計還要困難,好在他是一個開挂的男人,開挂的人生無需解釋。
很是順利的将航模上的這兩個問題,全部都給解決了!
在解決完這小東西的問題之後,他也将全部注意力放到了真機上面,
相對于航模的問題來說,真機上面臨的問題,才是他現在要着重解決的。
在航模上體現出來的問題,同樣表現在真機上面,對于操控和起飛速度這兩項,并不是多麼困難的問題,
真機上的操控并不是用的遙控,真機并不是選擇用的無人機模式,而是載人飛機,所以在操控上的問題就不再存在。